SX-100型号半自动打包机说明书(四)
7.电器控制系统简介(本手册后附有电路图供参考)
7.1开关功能(图十三)
(1) 电源开关:控制机器的电源。
(2) 出带长度调整:每一个刻度大约一公尺,顺时针方向调整则出带的长度愈长,反之则短。
(3) 归零按钮:当机器正在减速部分未归零时,按此按钮可使归零。如果机器正在归零状态时,按此按钮则可使机器动作循环一次。
(4) 手动送带按钮,辅助出带之用,按愈久则送出愈长的带子。
(5) 保险丝:控制箱内有两个保险丝,左面那个8A为总电源用,右面2A为感热器用。

(图十三)控制面板
7.2 微动开关的作用
(1) LS1:在下滑板的背面,当开始捆包时,带头穿过插带槽,推动下滑板弹片碰触开关,接通电磁离合器的电源。
(2) LS3:位于LS5外面,控制LS1动作后,切数据电磁离合器的电源。
(3) LS4:位于微动开关凸轮的下面,平常接点常开。当捆紧后,中刀往上加压冷却后,接点转闭路,控制迟延部分的通路。
(4) LS5:位于LS3里面,归零时其接点被微动开关凸轮顶住,电源开关一开,或是一次捆包后,由TIMER控制SOL送出带子。
(5) 7.3速热控制系统:位于机器底板的上方,当机器开机时,可在大约20秒之内迅速达到适当的温度。
8.捆包机常见故障及排除方法
7.1开关功能(图十三)
(1) 电源开关:控制机器的电源。
(2) 出带长度调整:每一个刻度大约一公尺,顺时针方向调整则出带的长度愈长,反之则短。
(3) 归零按钮:当机器正在减速部分未归零时,按此按钮可使归零。如果机器正在归零状态时,按此按钮则可使机器动作循环一次。
(4) 手动送带按钮,辅助出带之用,按愈久则送出愈长的带子。
(5) 保险丝:控制箱内有两个保险丝,左面那个8A为总电源用,右面2A为感热器用。
(图十三)控制面板
7.2 微动开关的作用
(1) LS1:在下滑板的背面,当开始捆包时,带头穿过插带槽,推动下滑板弹片碰触开关,接通电磁离合器的电源。
(2) LS3:位于LS5外面,控制LS1动作后,切数据电磁离合器的电源。
(3) LS4:位于微动开关凸轮的下面,平常接点常开。当捆紧后,中刀往上加压冷却后,接点转闭路,控制迟延部分的通路。
(4) LS5:位于LS3里面,归零时其接点被微动开关凸轮顶住,电源开关一开,或是一次捆包后,由TIMER控制SOL送出带子。
(5) 7.3速热控制系统:位于机器底板的上方,当机器开机时,可在大约20秒之内迅速达到适当的温度。
8.捆包机常见故障及排除方法
故障现象 | 故障原因 | 排除方法及维修要点 | |||
不 自 动 送 带 |
1.控制送带长度的电位器,在零线位置 | 调整控制面板上左起第二只旋钮,每一个刻度大约1m,顺时针方向调整,则出带长度愈长,反之则短,如果在零线位置则不出带。 | |||
2.穿带不正确 | 打开右门,按照说明书上第6页上标明的“穿带过程法”,或右门内则的穿带示意图,正确穿带。 | ||||
3.上下分机内有异物 |
机器长期使用,未能及时清洁与保养致使机器内积满垃圾与杂物,使出带不顺自如所以必须定期清洁与保养。 | ||||
4.送带滚轮间隙不正确 |
一对送带滚轴之间的间隙大小对正常送带至关重要,间隙的调整见第8页的说明,仔细调整,调至送带滚轴间隙只比带子厚度多出0.05-0.10mm时即可。 | ||||
5.选用的PP带太厚或太薄 |
PP带生产厂家繁多,厚度也不一致,最好能选用本公司出售的PP带,如不可能,请按照说明书第8页之方法,仔细调整送退带滚轮之间隙。 | ||||
6.横杆电池线工作不正常 | 横杆电磁铁不工作,当然不能自动出带发生此种情况,首先检查电磁铁焊接头是否脱落,再检查线圈是否烧坏,如两者都无异常,应检查电磁铁是否移位,或是被带屑、异物堵住,使子弹头不能活动自如。 | ||||
故障现象 | 故障原因 | 排除方法及维修要点 | |||
不 退 带 |
1. 上下分机内有异物 |
上下分机内有异物或是送带槽沉头螺钉松动,使上下分机滚轮间隙发生变化,遇此情况处理方法如下:(1)拆下L型曲板上面的2只六角螺帽和垫圈,(2)松开上下分机连接轴心上的两个5mm紧定螺钉,将螺丝旋上些(3)取下连接轴心,将上分机拿起,取出异物,或是将送带槽固定的紧定螺钉拧紧,(4)依(3)-(2)-(1)方法装配复原,(5)注意L型曲板与上下螺帽间保持0.3-0.5mm的间隙,不可拧紧。 | |||
2. 横杆轴承(635轴承)破裂 |
造成横杆轴承破裂原因,主要是调整不当所造成的,机器出厂前已将零位调节好,并用漆将调节螺帽对好。零点位置对整部机器正常工作极为重要,故在不熟悉机器性能的情况下,千万不要擅自进行调整,另外使用的PP带厚度,不能超过1mm。 | ||||
3. 退带滚轴间隙调整不当 |
由于退带滚轮还具有拉紧带子,使打滑片打滑的作用,所以调整两对滚轮间隙时,应以退带滚轮为主,调至退带滚轮间隙比带子厚度多0.05-0.10mm时即可。 | ||||
不 切 带 |
1. 中刀轴承破裂 |
发生此种情况,主要是使用不当造成必须检查原因,更换轴承。 | |||
2. 中刀刃口磨损 |
中刀两面都有刃口,当一面磨损后,可换另一面使用. | ||||
3. 中刀管销断裂 |
中刀管销一般是不会断裂的,发生断裂的原因主要是使用不当造成的,更换方法:用小衔头衔出断销,再将 φ3×18新的管销打入。 | ||||
4. 松紧调整调的太紧 |
调整螺帽之上有一六角紧定螺丝,松开后,将调整螺帽反时针旋转调好后,再将内六角紧定螺钉拧紧。 | ||||
5. 打滑片或捆紧传动皮带有油 | 拆下打滑片,清除油污,擦干净,再按顺序装配。 | ||||
6. 转动皮带太松 |
将皮带转动座往下调或将马达往后调,使皮带张紧。 | ||||
7. PP带厚度太薄滚轮间隙太大 | 退带滚轮间隙应只比带子厚度多0.05-0.10mm,按此要求进行调整。 | ||||
故障现象 | 故障原因 | 排除方法及维修要点 |
粘 合 效 果 欠 佳 |
1. 温度调节旋转调节不当 |
在机器电器控制盒内,打开控制盒盖,即可明显看见电路板上有一调节旋钮,顺时针阿方向转温度调高,温度太高或太低,粘合效果都不好,所以一次不要调得太多,除非电压差距太大,一般应调在刻度线4-5之间既可。 |
2. 电源电压不正常 |
使用电压不够,本机使用220V照明电,很多工厂220V的电压往往不足,如果再使用长线或电线将会造成压将,使原先调整的温度低,甚至于在捆紧时烧掉马达。 | |
3. 电热怪手上拉簧失败 |
电热怪手上的长拉簧疲乏,如此,则无法将电热怪手拉至定位,导致粘合一半,甚至更少。 | |
4. 电热钢片调整不当 |
电热钢片太高太低或偏左,偏右,因此碰到上、下方的PP带或是左右的刀具,则无法加温,必须根据情况进行适当调整。 | |
5. 中刀轴承破裂 |
中刀下方的635轴承破裂,如此则只有加温,中刀无法上升粘合。 | |
6. 机内温度太高 | 排烟之微风扇发生故障,使得机内温度太高。 | |
7. 编织带安装不良 |
检查编织带是否断裂,如螺帽松动,可在结合面上涂一层导电胶,然后再拧紧螺帽。 | |
8. 捆紧力调的太大 | 将松紧调整螺母置于适当位置。 | |
9. PP带质量低劣 | 请选用质量较好的PP带。 | |
插 带 时 不 动 作 |
1. LS1微开关故障 |
LS1下滑板背面的微动开关故障或弹片被异物挡住,而无法碰触开关。 |
2. LS5在微开关故障 |
LS5在归零时,接点未闭路,也即不送带,插带也无动作。 | |
3. 离合器工作不正常 | 电压不足或离合器间隙太大 | |
4.继电器接触不良 | 继电器接触不良,RL-1.2.3都有关系 | |
连 续 动 作 |
1. LS1故障 | LS1触点未能放开,重新调整弹片间隙。 |
2. LS1故障 |
LS1虽未故障,但接点及弹片间有异物卡住或弹片弹力不足,使其接点无法正常在插带后随之放开。 | |
3. LS4故障 | LS4迟延微开关接点未能放开。 | |
未 捆 紧 即 切 断 |
1. 捆紧太松 | 捆紧调整加大即可。 |
2. LS3、LS5位置不当 | 调整LS3、LS5微动开关的位置。 | |
3. TD不好 | 调换TD |